本网讯 12月3日上午9时,三胺车间装置现场在岗人员如火如荼的干着手里工作,他们有的楼上楼下操控着管线阀门,有的正在拆除螺杆,准备插入盲板,有的带领着吊车,进入指定位子……所有人员有条不紊的进行着各自的作业。
三胺车间利用系统活化空隙,对料仓除尘器进行一次维护处理。随着运行周期时间的延长,除尘器内部的过滤管上吸附的三聚氰胺日积月累越来越多,并且伴随着结晶结块,最终导致整个除尘器堵塞仓压过高,增大风险。
“唐主任,出料管线盲板已经上好了” 9:10,检修人员邓思强交待道。
“好的,辛苦了”车间工艺主任唐彬说道,“张泽凤,盲板以及上好,工艺已断开,可以进行料仓拆除工作了”。
“收到,我们马上开始拆除,兄弟们,盘它”检修班长张泽凤收到通知,立即带队开始对料仓进行拆除,张鸿斌与解洪亮拆除着风机法兰,张班长拆除着吹扫气阀后法兰,岳超、彭飞、曾杰等人拆除着除尘器四周的螺杆,遇上不好拆的,几人合力解决,30分钟后,拆除完毕。
9:40,除尘器顺利吊装至地面,如预期一样,除尘器内部结晶堵塞十分严重,而此次维护作业不仅将堵塞的三聚氰胺清理干净,而且还要更换新的过滤袋,车间交待维护时间越短越好。
为此车间管理人员组队带头协助清理堵塞三胺,检修人员是清堵主力,他们带着防氨过滤罐进行作业,其他人员带着防尘口罩,将清理出来的三胺,装袋打包码托盘,场面是火热朝天,即使冬天的一场小雨,也阻挡不了他们火热干劲,转眼即逝,11:50,除尘器内部的三胺不仅清理完毕,而且全部打包码托盘,“时间不早了,大家先吃午饭,预计12:30接着干,早干早收拾”设备主任冯剑波说道。
确保耗时少,所有人员吃了午饭立即奔赴现场,撸起袖子加油干,此时12:20,大家分工合作,剥一根滤袋,拉出一根滤管,13:25,取完所有滤袋与滤管,与之同时,检修班长张泽凤对除尘风机检查,发现风机叶轮也存在结晶,影响风机转动,取下并清理完毕。
14时整,滤袋更换完毕,14:10开始恢复除尘风机,14:25开始回吊除尘器,15时完成除尘器恢复工作,15:08取出盲板,恢复出料管线,装置恢复使用,持续活化,时致17:05,投料生产,整个系统恢复正常运行。