本网讯 自攻坚创效活动开展以来,复合肥车间结合车间实际工作多措并举,通过打好生产质量、机制管控及创新创效“三张牌”,从“降本增效”上做文章,取得了显著成效。
打好“生产质量牌”
复合肥车间牢固树立“高标准,严要求,造精品复合肥”的理念,在生产过程中严格执行班组自检、专业组巡检、车间专检“三检制”,以《复合肥车间操作规程》、《复合肥车间某配方开车方案》来指导生产,以质量求信誉,加强生产质量检查力度。
针对原料工序、造粒工序、成品工序安排专人进行质量监督,实行全过程跟踪,发现问题,立即指出并当场整改,有效避免了质量问题的发生。
自行动以来,复合肥车间检查小组共进行了质量检查92次,有效强化了班组生产质量意识。
打好“机制管控牌”
复合肥车间完善修订了《复合肥车间绩效考核细则》《复合肥车间工艺考核细则》,成立了“安全、工艺、设备、质量、现场”五个项目管控小组,下达各项管控指标,针对原辅物料的消耗专门制定了《复合肥车间产品原料利用率考核办法》,下发到各班组,进行层层分解量化,落实到每一个环节、每一个岗位,从制度上管控成本费用。
同时,优化工艺条件、精确控制养份比例;强化设备维护保养、减少现场“跑冒滴漏”,从小事入手,从一点一滴做起。经过5个月的共同努力,复合肥车间攻坚创效活动收到了良好效果,累积节约资金。
打好“创新创效牌”
复合肥车间把新产品开发、小改小革作为攻坚创效活动的重要手段,将生产现场遇到的各种难题作为课题,成立了质量攻关小组,开展新产品的研发和质量技术攻关,2020年上半年攻克了3项水溶肥的试产工作,有效地打好了生产“创新牌”。
经过复合肥车间工艺组设备组的多方面考察,引进了全新的螺旋刮刀与乳化机,通过实施后系统蒸汽节约效果明显。
针对造粒塔外围漏料情况,复合肥车间迅速成立技术攻关小组,加班加点有效的治理了造粒外围漏料情况,减少了废料的产生,提高原料利用率,有效的打好了生产“创效牌”。