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【攻坚创效】复合肥车间原料利用率再创新高
2020年7月17日
出自:复合肥车间--付小茏



本网讯   根据复合肥车间6月报表数据显示,车间原料利用率由以前的97%提升至目前的99.9%,再创新高,这是复合肥车间长期坚持提升产品质量,降低成本的结果。今年,在公司攻坚创效暨劳动竞赛活动开始后,复合肥车间提出多项提高原料利用率攻坚项目,全面攻坚创效。

复合肥车间积极同生产科协调,减少因为订单原因引发的开停车,每少开停车一次可少产生返料数吨。优化生产组织,精心控制,改进操作方式,提高班组人员原料消耗意识,加大原料岗位校秤频次,增加除尘系统粉尘回收利用,车间成功将停车返料将至历史最低。每周对上周生产工作进行总结,找出不足,提出整改建议并落实整改。

车间编制养分管理规定,精确到每个配方养分,严格考核,每月进行消耗评比,督促各班不断进步。推广优秀操作方法,成功摸索出养分反推办法,减少不合格产品产生和原料的浪费,每班进行反推计算,及时调整原料投入量,让原料消耗这本账深入员工心中。

开车前对系统内物料进行清理,保证开车返料达到二次利用标准,在成品2号斗提机增加投料溜管,成品4楼平筛增加返料回收管,提高系统返料消化能力。优化停车操作,控制密相流出料温度,减少停车返料产生。

车间派出车间骨干人员,到兄弟单位参观交流学习。引入行业先进技术,如选用螺旋刮刀提高造粒成粒率,由以前60%提高到75%,增加乳化机,提高料将混合均匀程度,选用合适胡成品筛网等措施。通过以上技术改造,大大提高品质量,减少返料产生,节约了原料消耗。

岗位人员加大现场巡查力度,及时原料跑冒滴漏,进行整治。造粒塔锅底由于设计原因长期漏料,检修班组现场勘察,制定方案,增加风窗挡料板,对漏缝进行补焊,减少人员工作强度,让现场环境得到改善。原料成品运输系统实行封闭管理,增加皮带输送机机头接料板,减少漏料,对原料8台斗提机进口增设折流板,减少原料斗提机扬尘,提高原料利用率。

今天的成就凝聚了车间所有员工智慧,复合肥车间将继续努力,在管理和生产控制上不断优化创新,,为双百美丰梦贡献复肥人的力量。

 

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