本网讯 12月16日10时01分,科技公司脱盐水泵故障,造成园区短时间脱盐水短暂中断,当班化工二班及时按照“脱盐水中断应急预案”进行处置,对系统进行调整,确保了装置安全、环保运行;当园区脱盐水恢复后,又快速恢复正常生产。
12月16日10时01分,合成总控dcs界面突然响起报警声,总控主操周程林发现脱盐水压力低低报警,并快速降,联系调度,调度反馈为脱盐水站脱盐水泵故障,正在联系电工和水汽车间启动备用泵,周程林立即报告给班长、车间“脱盐水泵故障,合成装置脱盐水中断”。
工艺主任胥练闻讯后立即在对讲机里对总控下达 “快速处置,尽可能维持转化系统” 指令,并立即赶向总控室协助。副操韩春花对班组各岗位下达了‘脱盐水中断,立即开始应急处置的指令’,随着一条条准确的指令从总控发出……在总控的精心操作和各岗位的努力下,10点17分,转化负荷减至5680kg/h,系统安全运行,此时的脱氧槽液位下降速度变缓,但液位不到40%,情况仍极不乐观,如果脱盐水还不恢复,只能退出合成工序,甚至净化工序,减少合成废锅、高、低变废锅用水,以延长转化工序运转时间。这时
随后,对讲机突然传来调度的通知“脱盐水泵已启动,恢复供水”。大家松了口气,随着脱盐水压力上涨,脱氧槽液位停止了下掉,开始稳定并缓慢上涨,总控开始按程序逐步恢复生产,11时20分,系统恢复正常生产并稳定运行。
这次的脱盐水中断事件从发生到处置完成,各岗位反应迅速,配合协调,操作、指挥得当,恢复时间短,充分发挥出了班组、车间开展的应急事故处置培训、模拟演练活动的效果。